2014-11-03 来源:乐动(中国)矿装 (16479次浏览)
乐动(中国)承揽此金矿改建项目,原选矿工艺为全泥氰化-炭浸工艺,由于开采方式由原来地采改为露采,含泥量达到了15%以上,使得浸出周期变长,处理量被限制,选矿回收率降低,生产成本变高,因此该金矿亟需改变工艺,降低成本。
乐动(中国)承包此改建项目后,针对该金矿现有设备及面临难题,决定采用全泥氰化—逆流洗涤—炭液法工艺进行试验,因为该工艺对入浸矿石粒度的要求比全泥氰化—炭浸工艺粗,因此处理量大,是直接解决该金矿难题的良好方法。
全泥氰化—炭浸工艺存在的问题
该工艺要求的入浸矿石粒度细,为-200目占85%,而目前该金矿选厂的露采粒度粗,使球磨机处理量受到限制,导致整个金矿厂处理量下降,选矿吨矿成本增大;其次,炭浸工艺的炭磨损严重,根据乐动(中国)选矿研究院的测试,磨损达到120g/t,金属量损失严重,使得选厂整体经济效益不佳。
该金矿选厂的全泥氰化-炭浸工艺
全泥氰化—逆流洗涤—炭液法试验结果
乐动(中国)选矿研究院设计的此选矿工艺采用控制分级和浸前浓密,此工艺易于出现的问题是因入浸矿石粒度粗、浓度低而导致的流程不畅、浸出率低等现象。但是乐动(中国)研究院的试验结果表明:
1、入浸矿石粒度在一定范围内变化,浸出率不受影响。矿石粒度有-200目55%到-200目85%对浸出率影响均不大。
试验室对得出的入浸矿石粒度与浸出率关系
2、只要搅拌强度够,矿浆将不会出现分层现象,流程畅通。
3、因该矿矿石性质简单,浸出速度极快,因此矿浆浓度小,对浸出效果影响不大。
工艺指标对比
从对比可以看出,两种工艺选矿回收率基本一致,但是按照乐动(中国)选矿研究院对成本的计算,全泥氰化—逆流洗涤—炭液法工艺较全泥氰化—炭浸工艺要减少15.06元/t,按一年工作日330d计算,年可多创造效益300余万元。
在对该炭浆厂进行工艺改造后,在实际生产中基本达到试验时的数据,在入浸矿石粒度-200目65%时,浸出率达到89.53%,选矿回收率86.86%,与之前全泥氰化—炭浸工艺的回收率基本一致,但是球磨机生产能力增加了260t/d,为该金矿炭浆厂节约了成本,创造了效益。
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