2016-08-04 来源:乐动(中国)矿装 (12202次浏览)
水厂铁矿选矿厂于1968年投产,设计规模为500万t/a,1980年扩建,规模达650万t/a。
选矿厂处理的矿石有磁铁石英岩、辉石-磁铁石英岩、磁铁-辉石石英岩、赤铁-磁铁石英岩等四种类型,其中以磁铁石英岩为主。矿石中的铁矿物以磁铁矿为主,其次为假象赤铁矿。脉石矿物以石英、透辉石为主,其次有紫苏辉石、角闪石、柘榴子石、黑云母,此外尚有少量的磷灰石、锆石、尖晶石及碳酸盐矿物。
矿石呈变晶结构,在黑色条带中以中、粗粒为主,其中2∼0.3mm级别占50%左右,大于0.074mm级别占80〜90%;假象赤铁矿大部分大于0.074mm;透辉石粒度为0.2∼0.15mm,呈半自形结晶体;紫苏辉石呈细粒状者粒度在0.3∼0.5mm之间,宽板状者粒度可达2∼3mm;浅色条带中的石英粒度为0.2∼0.5mm,呈犬牙交错状互相镶嵌。
矿石构造以条带状及粗条纹状为主,氧化矿多分布在地表氧化带和矿体断层破碎带附近。随着开采深度的变化,氧化矿量在逐渐减少。
矿石化学成分以铁、硅为主,有害杂质的含量很低,铁品位在24∼32%之间,平均为26.71%。矿石多元素分析见表14.1-3,矿石的矿物组成见表14.1-4,矿物的单体解离度测定结果见表14.1-5。
表14.1-3 矿石的多元素分析
表14.1-4 矿石矿物质组成
表14.1-5 矿石单体解离度测定
矿石硬度12∼14,岩石硬度8∼10。矿石密度3.1∼3.2t/m3,岩石的密度2.7t/m3。矿石与岩石的松散系数为1.5。矿石湿度一般为0.1∼0.2%,上限为0.38%。
1、将重型板式给矿机的运行速度从0.05m/s加快到0.058m/s,给矿量从1200t/h提高到1300t/h,满足了扩建要求
2、将细碎机的轧臼壁换到中碎机上,减少了中碎机的产品粒度,细碎机排矿口由15mm改为10mm,细碎循环负荷从116%降低到100%,破碎产品粒度降到12mm以下,从而使球磨机处理量提高0.94t/(台·h),球磨机电耗按原矿计下降0.22kW·h/t。
3、改进设备检修工作,1984年球磨机作业率达到94%。
4、矿山在正常开采中废石混入率约10%,在粉矿仓下增设磁滑轮预选作业后,拋除产率为8∼12%,含铁品位10%左右的干选尾矿,入磨原矿品位提高1∼2%,降低了能源及辅助材料的消耗指标。
5、在一段磨矿增设自动控制设施,使磨矿效率提高了0.1t/(m·h)(按-0.074mm级别计),—次分级机溢流粒度合格率(按-0.246mm级别大于70%考核),从55.96%提髙到81.22%。
6、—段磁选采用Ф1050x2400筒式磁选机代替Ф3000磁力脱水槽和Ф750x1800筒式磁选机,减少了设备台数和水量消耗,提高金属回收率1%左右。
7、第二段磁选作业之后增设两段细筛作业,筛下产物粒度小于0.074mm占80%左右,有用矿物的单体解离度可达95%,铁品位可达65%以上。
8、1985年以后,在选别流程中采用了磁团聚重选设备,每一系列配用一台Ф2500磁聚机,在保证精矿品位和金属回收率的前提下,精矿粒度由原来的小于0.074mm占75∼80%,降低至65∼75%,即磨矿细度变粗,使球磨机处理量提髙15∼17%,相应提高了整个生产系统的精矿产量,技术经济效果是显著的。该厂磁团聚重选除增设了磁聚机外, 还在磁聚机溢流处增设了扫磁选;将粗磁选Ф1050 x 2400磁选机改为Ф1050x3000磁选机;将精矿细筛筛孔由原来的0.2mm改为0.5mm和0.3mm。磁团聚重选原则流程见图14.1-3。
选矿厂工艺指标见表14.1-6,单位消耗指标见 表14.1-7,主要设备见表14.1-8。
表14.1-6选矿工艺指标
表14.1-7单位消耗指标(按原矿计)
表14.1-8主要设备
本文内容源于:选矿设计手册
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选矿厂设计是以选矿工艺专业为主体,其它有关专业相辅助、共同完成的整体设计。从广义上讲,它的工作步骤可分为三大阶段:一是设计前期工作阶段;二是初步设计和施工图设计(含技术设计)阶段;三是配合施工及试生产阶段。
新城金矿选矿厂,1977年由北京有色冶金设计研究总院设计,1979年初建成投产,设计规模为500t/d。该矿属中温热液蚀变花岗岩型金矿床。矿体赋存在绢云母化、绿泥石化、硅化、黄铁矿化和碳酸盐化的含矿蚀变带。矿石中主要金属矿物有黄铁矿,少量的黄铜矿、方铅矿、闪锌矿和银金矿,脉石矿物以石英、绢云母为主,绿泥石和方解石次之。